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淺談連鑄機液壓振動工作原理及故障分析
2024-12-14魏勝峰 包浩君 魏嘵燕
(江陰興澄特種鋼鐵有限公司)
江陰興澄特種鋼鐵有限公司二分廠煉鋼3#連鑄機是目前世界上全弧形大圓坯連鑄機之最。該連鑄機為R17 m全弧形連續(xù)矯直3機3流圓坯連鑄機,具備生產(chǎn)直徑為φ500、φ600、φ700、φ800、φ900規(guī)格巨型圓坯能力。該連鑄機引進先進的國外技術(shù)—— 結(jié)晶器液壓振動,因為結(jié)晶器振動裝置是連鑄機的核心設(shè)備,結(jié)晶器振動控制的精度和穩(wěn)定性是保障連鑄機穩(wěn)定運行、安全高效生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。但是該液壓振動系統(tǒng)自投入使用以來,一直存在著突發(fā)性的亂振、停振現(xiàn)象,容易造成連鑄機斷流甚至中斷生產(chǎn)的事故發(fā)生,影響了連鑄機的正常生產(chǎn)。
1 設(shè)備概況及工作原理
結(jié)晶器液壓振動裝置是由機械設(shè)備、液壓伺服系統(tǒng)及電氣控制系統(tǒng)組成,包括兩個獨立的振動單元;振動單元由底座,臺架,導(dǎo)向裝置,振動油缸等零部件組成。底座是振動裝置的固定部分,通過導(dǎo)向鍵準(zhǔn)確安裝在底座支撐上;臺架是振動裝置的活動部分,用于支撐結(jié)晶器并與結(jié)晶器一起振動;底座和臺架通過導(dǎo)向裝置連接在一起,導(dǎo)向裝置由4組預(yù)應(yīng)力彈簧鋼板組成,通過調(diào)整彈簧鋼板的厚度與長度適應(yīng)鑄坯規(guī)格的變化;裝有位移傳感器和控制閥組的振動油缸是整套裝置的動力源,通過改變活塞桿的升降速度和行程,可以得到不同的振動波形,達到改善鑄坯表面質(zhì)量的目的。液壓系統(tǒng)是由液壓站與液壓伺服系統(tǒng)組成,其中最主要的伺服系統(tǒng)是由伺服油缸、伺服閥、壓力傳感器、位移傳感器和蓄能器組成,如圖1所示。
其工作原理是:電氣控制系統(tǒng)采用PLC可編程控制器,以高速的采樣頻率將油缸內(nèi)置的高精度位移傳感器檢測到的活塞桿位移反饋到系統(tǒng)PLC中,并與由HMI操作站設(shè)定參數(shù)生成的工藝振動曲線相比較,實時計算出位移偏差,按一定的控制算法計算調(diào)節(jié)量,輸出控制信號經(jīng)比例放大板放大后,控制伺服閥閥芯動作,從而按設(shè)定的波形和振動參數(shù)在線控制2個油缸做同頻率不同振幅的振動,通過機械機構(gòu)轉(zhuǎn)化為仿弧形振動。
2 故障現(xiàn)象分析
3#連鑄機從2009年5月份投產(chǎn)以來,結(jié)晶器液壓振動一直用得不是很好,問題接連不斷,故障重復(fù)發(fā)生。主要表現(xiàn)出以下幾種故障現(xiàn)象。
第一,在連鑄機開澆后幾分鐘時間,大概是引錠頭被拉出結(jié)晶器銅管的時候,振動曲線有波動,報警位置跟隨故障。這種故障很容易解決,一般只要將引錠頭拉出結(jié)晶器銅管后就能恢復(fù),嚴重的時候也可以通過將電氣控制系統(tǒng)的電源拉斷后再重新啟動,就能恢復(fù)振動,一般不會對生產(chǎn)帶來很嚴重的影響。
第二,在拉澆過程中,特別是拉澆到4 h以后,內(nèi)弧位置曲線產(chǎn)生亂振現(xiàn)象,內(nèi)弧位移數(shù)據(jù)亂跳,不能穩(wěn)定下來。但是等停產(chǎn)后檢查,又不能找到其亂振的原因,檢查各項設(shè)備都正常。等下一個澆次重新開澆時,有可能又不會發(fā)生前面所發(fā)生的故障,但是有可能在再下一個澆次拉澆到4、5個小時的時候,又重復(fù)發(fā)生前面所說的故障,屬于沒有規(guī)律性的一個故障。
第三,在正常拉澆過程中,某一振動單元突然振動停止,報警,位置傳感器讀數(shù)故障,位置超限故障。這種故障發(fā)生后,將電氣控制系統(tǒng)斷電后重新啟動,也不能恢復(fù)振動,只能中斷生產(chǎn),影響極大。
第四,在正常生產(chǎn)過程中,振動曲線有間斷性的毛刺,一般情況下會自動恢復(fù),在不能自動恢復(fù)的情況下,可以通過將電氣控制系統(tǒng)的電源拉斷后再重新啟動,就能恢復(fù)振動。等停產(chǎn)后更換了振動單元伺服閥后就恢復(fù)正常。
第五,在連鑄機剛開澆后的幾分鐘后,內(nèi)外弧振動單元整個位置都在往下偏移,振動振幅越來越小且不在中心位置,油缸下腔壓力達到系統(tǒng)最大壓力,上腔壓力幾乎沒有,導(dǎo)致振動報警停振。將電氣控制系統(tǒng)的電源拉斷后再重新啟動,還是不能解決,重復(fù)同樣的故障現(xiàn)象。
3 原因查找
通過連續(xù)幾個月接連不斷的跟蹤現(xiàn)象,采集數(shù)據(jù),分析曲線,組織攻關(guān),終于對振動故障有了一定的了解,找到了相應(yīng)的原因。
開澆過程中的振動故障,最主要的原因是由于生產(chǎn)操作人員在做引錠頭的時候可能做得不是很好,導(dǎo)致在引錠頭拉出結(jié)晶器銅管的時候摩擦阻力急劇增大,油缸腔內(nèi)壓力增大到系統(tǒng)壓力,但還是不能滿足振動的需求,導(dǎo)致振動報警位置跟隨故 障。另外還有一種可能就是結(jié)晶器銅管的尺寸有偏差。
在正常生產(chǎn)到4 h以后所發(fā)生的振動故障,停產(chǎn)后重點檢查了油缸的位置傳感器輸出信號、壓力傳感器輸出信號、伺服閥的供電電壓、指令信號等,未發(fā)現(xiàn)異常。后對生產(chǎn)過程中油缸的位置傳感器處的環(huán) 境溫度進行了跟蹤,做了相應(yīng)的溫度曲線,發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)到4 h以后,油缸的位置傳感器處的環(huán)境溫度達到了90 ℃以上,而該位置傳感器的正常使用環(huán)境溫度最高是75 ℃,導(dǎo) 致了該位置傳感器的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,從而引起了振動的故障。
在正常生產(chǎn)過程中振動的突然停止,停產(chǎn)后檢查發(fā)現(xiàn)是油缸的位置傳感器壞了,或者是位置傳感器的插頭脫焊,位置數(shù)據(jù)發(fā)生錯誤,在更換了位置傳感器和插頭后正常。
在正常生產(chǎn)過程中振動曲線出現(xiàn)的毛刺,停產(chǎn)后對電氣控制系統(tǒng)進行了全面檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,更換伺服閥后正常。主要原因可能是液壓系統(tǒng)的油液中有較大的污染物,堵塞伺服閥閥芯通道,造成振動的故障。
在開澆過程中發(fā)生的振動故障,一開始認為是振動臺能力不夠,對液壓系統(tǒng)的壓力進行了調(diào)整,但是效果幾乎沒有,后通過和設(shè)計單位的討論分析,對結(jié)晶器銅管的錐度重新進行了設(shè)計計算,修改了銅管的尺寸,效果相當(dāng)不錯。
4 解決措施
對生產(chǎn)操作人員進行相應(yīng)的培訓(xùn),對離線結(jié)晶器銅管的尺寸進行檢查校核,保證上線的結(jié)晶器銅管的尺寸完全符合要求。
與設(shè)計院一起重新設(shè)計了水冷系統(tǒng),解決了油缸的位置傳感器處的環(huán)境溫度高的問題。對位置傳感器及插頭定周期進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時更換。提高液壓系統(tǒng)的過濾精度,對濾芯的更換周期進行了調(diào)整,保證了液壓系統(tǒng)的清潔度,減少了伺服閥的故障率。
與設(shè)計院一起討論、計算,對結(jié)晶器銅管的錐度進行了修正。采取了上述措施之后,3#連鑄機結(jié)晶器振動故障得到了有效控制,保障了生產(chǎn)的正常進行。
來源:《科技創(chuàng)新導(dǎo)報》2018
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